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循環(huán)油泵供油量不足密封油粘度下降的原因解析
發(fā)布者:nqji.cn   發(fā)布時間:12-06-30   閱讀:次

壓縮機采用浮環(huán)密封,為了防止循環(huán)氫中的H2S和烴類污染密封油,,在密封油與循環(huán)氫之間充以密封干氣,,使兩者隔離開。密封干氣為新氫,,來自重整裝置,。密封油(牌號L -TSA46透平油)由密封油站供給。密封油泵為螺桿泵(開一備一),,流量為771/min,,出口壓力10. 5MPa。密封油經(jīng)過壓縮機后分兩路,,一路是未與干氣接觸,,降壓后回到密封油箱;另一路是與干氣混合后并共同經(jīng)油氣分離器和脫氣槽回到密封油箱,。脫氣槽為蒸汽盤管加熱,,并用N2攪動脫除回油中的氣體。密封油系統(tǒng)設(shè)置有高位油罐,,其液位設(shè)有報警及聯(lián)鎖儀表,。液位下降時,,先報警,再下降則聯(lián)鎖啟動備用泵,,若還繼續(xù)下降,,則停主機。


1.事故經(jīng)過

循環(huán)氫壓縮機密封油高位罐液位下降報普,,液位聯(lián)鎖動作,,備用泵啟動,雙泵運行,。排查時,,置換了三桶密封油箱中的油后,停下備用泵單泵運行,,出口壓力正常(7.8MPa),,高位密封油液位能夠達到正常值。

 

2.密封油粘度下降的原因


密封油粘度與溫度,、壓力,、水分、組分有關(guān)?,F(xiàn)場密封油取樣分析無水分,,可以排除帶水分的影響。泵入口溫度和入口壓力與正常運行時相比無變化,,可以排除溫度和壓力引起粘度下從組分來看,,雖然不太可能改變密封油的基礎(chǔ)組分,但密封油回流中的一路是與密封干氣相混合的,。


3.原因分析
引起高位密封油罐液位下降的原因很多:一類是內(nèi),、外泄漏量大,二是泵的打量不足,。例如系統(tǒng)管路有泄漏,;儀表及調(diào)節(jié)閥異常;閥門開度失常,、閥芯脫落,,管路及過濾器堵塞;泵出口安全閥有內(nèi)漏,;壓縮機油封損壞,;壓縮機浮環(huán)泄漏大;螺桿與泵套磨損,,泵內(nèi)密封不好,,電機丟轉(zhuǎn);密封油粘度下降,使熱油泵打量下降等,。


經(jīng)排查分析,,原因集中在螺桿泵本體、壓縮機浮環(huán)和密封油粘度上,。按上述,,在置換了三桶油后,恢復(fù)正常,,說明泵本體及壓縮機浮環(huán)沒有問題,。因此,密封油粘度下降,,是引起泵輸油量不足的原因?,F(xiàn)場取樣分析,粘度為24. 2mm2 /s (40℃ ),,閃點67℃,,無水分;與新油(L-TSA46)粘度48.72 mm2/s(40℃),,閃點226℃比較都相差很大,。






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